模具实战:汽车仪表板侧盖板产品表面缩印的解决方案如何解决?

模具实战:汽车仪表板侧盖板产品表面缩印的解决方案如何解决?_58汽车

汽车仪表板侧盖板在生产过程中出现了表面缩印问题,该产品采用PP-TD20材质,表面立体皮纹,主壁厚2.5mm,筋厚1.5mm。初步分析认为筋壁过厚和顶出时拉痕是主要原因。通过再次试模确认为缩印问题。提出了两种解决方案:一是增加主壁厚至3.5mm,二是减小筋壁至1mm。经过比较,选择了第二种方案,试模结果显示缩印问题得到显著改善,几乎无法用肉眼分辨。虽然修改模具工作量大,但从经济和服务客户的角度来看,这种方案是值得的,为客户提供了更优质的产品。

下图的产品汽车仪表板两侧的侧盖板,产品材质是PP-TD20,表面立体皮纹,产品造型比较简单,落差较小,但背面增强的六角筋较多。产品主壁厚2.5mm,筋的厚度1.5mm。

采用搭接浇口,见下图,浇口宽度10mm。

产品打出来后,表面痕迹严重,每根筋的对面都有,见下图。

初步分析,得出以下结论:

1、筋的壁厚过厚,导致表面缩印;

2、产品顶出的时候拉出的痕迹。

为了验证以上结论,找出问题所在,我们进行了再次试模,实际试模的时候,打开模具,没有顶出的时候,产品外观就有这些痕迹,那么很明显,表面痕迹就是缩印。

针对这个原因,我们提出以下解决方案:

1、将主壁厚增加到3.5mm,改善筋和主壁厚的比例,那么需要主壁厚要增加1mm的壁厚,导致产品重量增加,成本增加,同时得到客户认可的可行性非常低,背离了减重的原则。

2、将筋的壁厚减小到1mm,产品重量会有轻微减轻,客户认可的可行性不会有问题,但模具的更改量会非常大,因为筋太多,也有一定的深度,烧焊的可行性太小,需要降面处理。

通过两种方案的比较,最终选择了第二个方案,下图是试模结果,缩印大幅改观,光板件上肉眼几乎无法分辨,皮纹做好后更不可能看见缩印。

虽然工作量较大,但能解决问题,从服务客户和降低成本的角度考虑,这种方案从经济上是值得的,从服务理念上给客户提供了更优质的产品。是非常值得的。

资料整理不易,如对您有帮助,请分享到您朋友圈,

让更多跟您一样爱学习的朋友一起学习成长.

CNC?数控?机械?编程?练习图?图档?外挂?后处理?

这里通通都有,加我加我加我,还有免费的技术资料分享哦!

UG学习指导QQ群:304214709

UG问题解答QQ:770573829

以上内容由58汽车提供。如有任何买车、用车、养车、玩车相关问题,欢迎在下方表单填写您的信息,我们将第一时间与您联系,为您提供快捷、实用、全面的解决方案。

原创文章,作者:58汽车,如若转载,请注明出处:https://car.58.com/7185549/