在液压系统中,液压锁是一种重要的安全装置,可以确保负载在任意位置可靠锁定,防止设备和人身安全事故。然而,即使使用了液压锁,也并非100%可靠。本文通过一个钢厂连铸机大包回转台的液压系统设计案例,分析了液压锁失效的原因,并提出了解决方案。该液压系统包含站内控制阀块和缸旁阀块两部分。站内控制阀块负责控制柱塞缸的升降动作和速度,缸旁阀块则实现运行速度调节、过载保护和柱塞缸的锁定功能。原设计中使用了Rexroth的SL系列板式液控单向阀,但在优化结构尺寸和成本考虑后,改用了SUN公司的CV系列液控单向阀。在调试过程中发现,当控制液控单向阀的电磁阀失电时,柱塞缸无法锁定在任意位置,会缓慢下降。通过分析液压原理,排除了其他原因,最终确定故障原因在于液压锁没有锁住。进一步分析发现,当所有电磁阀失电时,液控单向阀的Y口(4口)与高压油相通,导致控制活塞受力,使1与2相通,起不到锁定作用。为了解决这个问题,可以更换4.4电磁阀的机能,采用JA的电磁阀。这样,在失电工况下,X口和Y口均能实现零压回油箱,从而确保液压锁的正常工作。通过这个案例,我们可以看到,虽然设计原理相同,但不同品牌的产品性能和结果可能不同。作为系统设计工程师,了解所选用元件的内部结构和工作原理,可以减少犯错的几率,提高设计的可靠性和安全性。液压锁失效原因分析:钢厂连铸机大包回转台液压系统设计案例在液压系统中,液压锁是确保负载在任意位置可靠锁定的重要安全装置。然而,即使使用了液压锁,也并非100%可靠。本文通过一个钢厂连铸机大包回转台的液压系统设计案例,分析了液压锁失效的原因,并提出了解决方案。该液压系统包含站内控制阀块和缸旁阀块两部分。站内控制阀块负责控制柱塞缸的升降动作和速度,缸旁阀块则实现运行速度调节、过载保护和柱塞缸的锁定功能。原设计中使用了Rexroth的SL系列板式液控单向阀,但在优化结构尺寸和成本考虑后,改用了SUN公司的CV系列液控单向阀。在调试过程中发现,当控制液控单向阀的电磁阀失电时,柱塞缸无法锁定在任意位置,会缓慢下降。通过分析液压原理,排除了其他原因,最终确定故障原因在于液压锁没有锁住。进一步分析发现,当所有电磁阀失电时,液控单向阀的Y口(4口)与高压油相通,导致控制活塞受力,使1与2相通,起不到锁定作用。为了解决这个问题,可以更换4.4电磁阀的机能,采用JA的电磁阀。这样,在失电工况下,X口和Y口均能实现零压回油箱,从而确保液压锁的正常工作。通过这个案例,我们可以看到,虽然设计原理相同,但不同品牌的产品性能和结果可能不同。作为系统设计工程师,了解所选用元件的内部结构和工作原理,可以减少犯错的几率,提高设计的可靠性和安全性。
对于垂直运动的负载,为了在任意位置停止的时候,负载可以可靠的锁定,或者管路爆破的时候,油缸能够锁止并确保设备和人身安全,液压系统设计工程师常常会考虑到液压锁。
但是,有了液压锁,就可以100%的锁定了吗?下面结合笔者的一个设计和调试案例,与大家分享一下关于液压锁的应用。
背景介绍
钢厂连铸机大包回转台承载的钢包装有1500°左右的几十或者上百吨的钢水,因此设备和液压系统的安全可靠运行非常重要。
如图所示为大包回转台升降控制的液压系统原理。
该原理包含两部分。一部分是站内控制阀块,右边一组阀包含两个板式插装阀和一个两位四通电磁阀,控制柱塞缸的升和降的动作和速度,左边一组包含一个两位四通电磁阀和一个叠加式节流阀,控制缸旁块液压锁的启闭及其速度。另外一部分是缸旁阀块,包含液压锁、调速阀、常闭节流阀及溢流阀等,主要是实现调节运行速度、过载保护以及更重要的是在停止状态下柱塞缸的锁定功能。
在之前的设计中采用Rexroth的SL系列板式液控单向阀。正向,A至B自由流动;反向,如果X口通控制油,控制活塞4作用于主阀芯2,使其打开,则B可与A相通;Y口与A口隔离,Y口的压力大小对主阀芯动作无影响。
该设计选型可以确保该原理可以正常的工作。
由于设备空间比较紧凑,需要对阀块的结构尺寸进行优化;此外,也出于成本上的考虑,此处改用SUN公司的CV系列液控单向阀。
在调试过程中发现,当控制液控单向阀的电磁阀4.4失电的时候,柱塞缸无法锁定在任意位置,会缓慢的下降。
造成柱塞缸下降的原因很多,从液压原理分析,最主要的原因可能有:
在对上述原因进行分析时,1&2的可能性都已经被排除,落脚点就在原因3上面了,也就是液压锁并没有锁住!
用了液压锁,为什么还锁不住?
原因分析
首先对图示结构的液压锁工作原理进行分析。
2为油源侧与高压油相通,1为负载侧与油缸相连。压力油推动主阀芯,2与1正向自由相通。如果没有控制油,1无法与2连通,因为主阀芯定位在阀座上了,要想使其连通,控制油3必须接通,当控制油3接通的时候,控制活塞推动主阀芯,从而液压油可以从1流向2,实现反向流动。4为卸油口,理应零压回油箱。
再来分析该液压原理,当所有的电磁阀处于失电状态,柱塞缸应该并必须停止运动并锁定。在非工作状态即所有电磁铁失电时,我们来看看电磁阀4.4,此时P口压力与液控单向阀的Y口(4口)相连,也就是说4口此时一直是高压状态。当4口为压力油时,其力会作用在控制活塞上,如下所示,当力足够大的时候,其也相当于先导控制油的功能了,从而1与2相通,起不到锁定的作用了。因此故障原因就在于4口通了高压油。
为了解决在失电状态下Y口(4口)不与压力相通的问题,可更换4.4电磁阀的机能,采用JA的电磁阀即可。此时,在失电的工况,X口和Y口均实现零压回油箱。
总结
从此应用案例可知,尽管我们有时候在设计系统的时候,原理都是一样的,但是选用不同品牌的产品,其性能、结果可能不同;此外,原理设计的时候,了解所选用元件的内部结构及其工作原理,对我们系统设计工程师来说,也可以减小犯错的几率。
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